SMED: TÉCNICA DE MANUFACTURA CON GRAN IMPACTO EN LA REDUCCIÓN DE COSTOS
RESUMEN Este proyecto fue realizado en una empresa maquiladora de vestiduras automotrices. Con el objetivo de realizar mejoras al proceso y principalmente mostrar el impacto económico obtenido en el proceso del área de corte de vestiduras automotrices mediante la aplicación de la técnica de manufactura SMED al equipo involucrado en el proceso. Esta técnica se aplicó en cuatro etapas enfocadas a las actividades que se llevan a cabo cuando el equipo se encuentra o no en funcionamiento, optimizando la capacidad del área y así poder absorber los cambios e incrementos en las demandas de vestiduras. Se logró una reducción de tiempo de 88.4% que refleja en un ahorro anual de $698,608 dlls. PALABRAS CLAVE:SMED, impacto económico, optimización, vestiduras automotrices, capacidad. ABSTRACT This project was carried out in maquiladora automotive garments. In order to make improvements to the process and show the economic impact mainly obtained in the process of cutting area of automotive garments by applying manufacturing technique SMED technical team involved in the process. This technique was applied in four stages focused on the activities carried out when the unit is running or not , optimizing the capacity of the area and thus able to absorb the changes and increased demands garments. A reduction of 88.4 % of time reflecting on an annual savings of $ 698.608 dlls. achievement. KEY WORDS: SMED, economic impact, optimization, automotive garments, capacity. INTRODUCCIÓN Un problema frecuente presente en las empresas es el cambio de modelos de fabricación, cambio que debe ser hecho lo más rápidamente posible para cubrir las demandas del cliente. Actualmente existe la tendencia a reducir la fabricación en masa, debido a que las series son menores y los productos en el mercado van paulatinamente disminuyendo, teniendo como único camino la fabricación producto a producto, que lleva a una exigencia de tiempos cortos en el cambio de modelo y reducción de costos. MÉTODOS Y MATERIALES EMPLEADOS Etapa preliminar: Se analizó la secuencia de operaciones del cambio de navaja de la cortadora de disco y se determinó que no estaban diferenciadas las actividades internas de las externas. Una división de la operación en elementos permitiría poder establecer cuáles serían actividades internas y cuales se clasificarían como actividades externas. Las actividades fueron cronometradas para cuantificar los tiempos que agregan valor a la operación de cambio de navaja. Se calcularon los tiempos muertos y costos que causan dichos cambios de navaja. Implementación de la 1a etapa de SMED: Separación de las actividades internas y externas. Con los datos que se obtuvieron en la etapa preliminar se realizó un análisis de las actividades y se identificaron las actividades que se realizan cuando la máquina está en funcionamiento y las que se realizan cuando no lo está. Eso permitió observar cómo influye esta separación en cuanto a tiempos, frecuencia y costos. Para una mejor efectividad y eficiencia de la aplicación del SMED, es conveniente el trabajo en equipo, por lo que se hizo una selección de personas para integrar dos equipos de trabajo; a los cuales se les dio una capacitación sobre el involucramiento que tendrían en el proyecto. Un primer equipo se enfocó en las actividades de inicio de cambio de navaja y corridas de prueba, que son actividades que involucran organización de la gente que tiene que estar en el proceso del cambio de la navaja y, el segundo equipo, lo integró el personal que está directamente relacionado con el mantenimiento, montaje y diseño del equipo. Se pudo concluir que: La Segunda etapa de SMED: Conversión de las actividades internas a externas Los equipos de trabajo se decidieron por un rediseño total del sistema de corte el cual elimina varias de las actividades que conllevan el uso de tornillos, mismos que al ser eliminados, reducen dramáticamente el tiempo del cambio de las navajas en las cortadoras y de ésta manera lograr el objetivo: reducción del tiempo de ciclo. Uno: retirar la manguera de aire de la cortadora de disco, 1. Implementar la primera etapa a todas las mesas de corte. El constante cambio de operadores entre estaciones de trabajo origina que el concepto que se dio de SMED, se vaya perdiendo, debido a que las personas de las otras estaciones de trabajo no recibieron la capacitación. RESULTADOS Se registró la frecuencia con que se hicieron los cambios de navaja en la cortadora de disco, en las cuatro mesas de tendido del área de corte como se muestra en la tabla 1 Y en la Tabla 3 se muestran los costos anuales ocasionados por los cambios de navaja en las cortadoras de las cuatro mesas de tendido. La frecuencia con que se realizaron los cambios de navaja en cada una de las cortadoras de las cuatro mesas de tendido, al implementar la primera etapa de SMED, no sufrió cambio alguno por lo que los cálculos de los tiempos muertos y costos se hicieron con las mismas frecuencias de la etapa preliminar. Los cálculos del ahorro que representa el nuevo tiempo de cambio de navaja, se pueden ver en la Tabla 4. Debido a que cambiaron los tiempos de cambio de navaja, fue necesario calcular los nuevos costos utilizando los nuevos datos, esto se presenta en la Tabla 5 Costo Causado por el Tiempo Muerto con Aplicación de la Primera Etapa de SMED. Debido al cambio en las mejoras del sistema de reemplazo de navaja en las cortadoras, los tiempos se redujeron por lo que es necesario volver a calcular los nuevos costos utilizando los nuevos datos, esto se presenta en la Tabla 7 Costo Causado por el Tiempo Muerto con Aplicación de la Segunda Etapa de SMED. Al disminuir los tiempos muertos a causa de la reducción del tiempo de preparación, también los costos disminuyen como se muestra en la figura 2 logrando un ahorro total anual de $698,608.dlls. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Desde la aplicación de la primera etapa de la técnica SMED se mostró que la reducción del tiempo de preparación de 2.74 minutos a 0.317 minutos, representa una reducción de tiempo del 88.44%,que se ve reflejado considerablemente en el aspecto económico, los costos por tiempo muerto en mano de obra que se obtuvieron son: de un costo inicial de $792,602.00 a un costo al final del proyecto de $93,994.00 dólares anuales, representando un impacto económico del 88.15% de reducción de costos. BIBLIOGRAFÍA
* Actualmente me encuentro de Docente del en el departamento de DIVISION DE
ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACION impartiendo las materias de
MetodologÃa de la investigación I,II, Proyecto de Innovación y Administración de
cadenas de suministro, manufactura, Administración de la calidad, seguridad e
higiene industrial. Y Apoyando al depto. De Ciencias Basicas e Ingenieria Industrial
en algunas materias de la especialidad.
** Maestra de Asignatura, IT de Cd. Juárez *** Miembro de la red de investigadores del seminario enseñanza del calculo coordinado por el departamento de matemática educativa del CINVESTAV Desde el 2007 a la fecha |
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